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機制砂選粉機在行業(yè)中的運用
由于天然砂資源的減少,以及天然砂開采造成的土壤流失和水污染,許多地方越來越意識到保持土壤和美化環(huán)境的重要性,并采取嚴(yán)格控制建筑砂開采的措施。由于沙這一骨料的大量使用,天然砂已無法滿足市場需求,機制砂成為砂石的主要來源。人工砂從上世紀(jì)90年代開始研究和應(yīng)用,到現(xiàn)在很多地方已經(jīng)有了一定數(shù)量的專業(yè)人工砂線,目前在機制砂生產(chǎn)中存在著各種各樣的問題,例如:原材料的利用率問題、砂粒對混凝土的適應(yīng)性問題、砂粒的粒度問題、制砂過程中的砂粒粒度問題等,都是每個機制砂生產(chǎn)企業(yè)要解決的問題。作者針對機制砂粉量控制、砂貯存、輸送過程中出現(xiàn)的分級現(xiàn)象,以及如何利用選粉機除粉工藝,提出了自己的解決方案。用石灰石制砂時,都會產(chǎn)生一定的細(xì)粉。砂中含有大量粉末,會增加混凝土的用水量,影響混凝土的使用性能本。砂中粉含量過少會使混凝土的密實度下降,同樣會影響混凝土的性能,增加成本,這就要求砂的含粉量在生產(chǎn)過程中控制在一定的范圍,國家標(biāo)準(zhǔn)對機制砂的含粉量也有嚴(yán)格的規(guī)定。塊狀石灰石經(jīng)過粗破碎后進(jìn)入制砂機,制砂機出來的物料進(jìn)入振動篩,粗料返回給制砂機,通過一臺混合提升機進(jìn)入選粉機,細(xì)粉通過一臺混合提升機進(jìn)入選粉機,再通過細(xì)粉提升機將料斗收集到細(xì)粉倉,成品砂經(jīng)粗粉出口排入細(xì)粉倉,成品砂經(jīng)粗粉出口排入細(xì)粉倉,成品砂通過粗粉出口排入細(xì)粉倉,成品砂通過粗粉出口排入細(xì)粉倉,成品砂通過粗粉出口排入細(xì)粉倉。當(dāng)選粉風(fēng)量不變時,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速越高,砂粉含粉量越多,轉(zhuǎn)速越低,含粉量越少,業(yè)主可將砂粉含量控制在一定范圍內(nèi)。
選粉機分級率低的原因有四:*選粉機料柱太集中,無法形成松散均勻的料幕。*二,打散隔板嚴(yán)重磨損,影響物料打散效果。*三是系統(tǒng)風(fēng)量太大,風(fēng)道間風(fēng)速較高。*選粉機出風(fēng)阻力大,影響了粉料的收集。
對于機制砂選粉機分級效果不佳的原因,提出了解決辦法:
(1)選粉機內(nèi)部可采用50mm×50mm角鋼,增加2-3排打散棒,增強打散和均勻粉料效果,形成均勻的料幕。
(2)根據(jù)磨損程度確定修復(fù)或更換磨損嚴(yán)重的打散隔板。
(3)雙轉(zhuǎn)子選粉機導(dǎo)流板間風(fēng)速越高,入磨物料粒度越粗,比表面積越低;
(4)選粉機出風(fēng)部進(jìn)行改造,減小出風(fēng)阻力
(5)選粉機出粉阻力大,容易造成旋風(fēng)筒積灰,影響收集效果??梢詼p緩出風(fēng)部弧度,減少其阻力,消除旋風(fēng)管的積灰,改善粉集料效果。
針對粉煤灰選粉機分選效果不佳的問題,本文在原有基礎(chǔ)上進(jìn)行了一系列改進(jìn),有效地提高了選粉效率。提高了選粉效率,提高了90%以上,提高了選粉機主軸采用無級變頻器,提高了細(xì)度調(diào)整精度。靈敏度高、可靠性好,使用壽命長。且由PLC控制,自動化程度高,系統(tǒng)操作簡便,工藝適應(yīng)性強,自投入生產(chǎn)以來,得到用戶一致好評!